Справка
"О результатах промысловых испытаний резьбовых элементов
гладких насосно-компрессорных труб ø73 мм, изготовленных по технологии
ЗАО «НТС-Лидер» и муфт НКТ с термодиффузионным цинковым
покрытием по технологиям ЗАО "Компания Темерсо" и
НГДУ «Лениногорскнефть"
Испытания проведены на основании протокола от 21.05.2003 г. производственно-технического совещания «По организации сервисного обслуживания комплексов по диагностике, реставрации и отбраковке НКТ» и в соответствии с «Программой испытаний резьбовых элементов гладких насосно-компрессорных труб ø73 мм, изготовленных по технологии ЗАО «НТС-Лидер» и муфт НКТ с термодиффузионным цинковым покрытием по технологиям ЗАО «Компания Темерсо» и НГДУ «Лениногорскнефть», утверждённой 17.06.2002 г.
Цель испытаний – определение износостойкости и герметичности резьбовых соединений при повторных свинчиваниях в ходе спуско-подъёмных операций (СПО).
Испытания были проведены на скв. № 19499д ЦДНГ-1 НГДУ «Альметьевнефть». Спуско-подъёмные операции проводились бригадой Афлятунова М. Г. ЦКПРС НГДУ «Альметьевнефть» при помощи агрегата АПРС-40. Свинчивание НКТ выполнялось гидравлическим ключом КПТГ производства ОАО «Ижнефтемаш», позволяющим контролировать величину крутящего момента.
Испытания проведены на комплектах НКТ по 10 труб в каждом, изготовленных:
1. Из трубных заготовок Синарского трубного завода с резьбой на ниппельной части, нарезанной в сервисном центре ПРЦГНО НГДУ «Альметьевнефть», без УЗО и металлизации, в комплекте с муфтами производства ФГУП «Невьянский механический завод» (НМЗ);
2. По технологии «НТС-200» из трубных заготовок Синарского трубного завода с резьбой на ниппельной части, обработанной УЗО и металлизированной детонационным напылением медьсодержащего порошка в сервисном центре ПРЦГНО НГДУ «Альметьевнефть», в комплекте с муфтами НМЗ, обработанными УЗО;
3. По технологии «НТС-200» из бывших в употреблении труб с резьбой на ниппельной части, обработанной УЗО и металлизированной детонационным напылением медьсодержащего порошка в сервисном центре ПРЦГНО НГДУ «Альметьевнефть», в комплекте с муфтами НМЗ, обработанными УЗО;
4. Из трубных заготовок Синарского трубного завода с резьбой на ниппельной части, нарезанной в сервисном центре «НТС-200» ПРЦГНО НГДУ «Альметьевнефть», в комплекте с муфтами НМЗ с термодиффузионным цинковым покрытием по технологии ЗАО «Компания Темерсо»;
5. Из трубных заготовок Синарского трубного завода с резьбой на ниппельной части, нарезанной в сервисном центре «НТС-200» ПРЦГНО НГДУ «Альметьевнефть» в комплекте с муфтами НМЗ с термодиффузионным цинковым покрытием по технологии, применяемой в НГДУ «Лениногорскнефть»;
6. Из трубных заготовок Синарского трубного завода с накатанной резьбой на ниппельной части по технологии ООО «ПКТБ-арматурастрой» (г. Пенза) в комплекте с муфтами НМЗ без УЗО.
Испытания комплектов НКТ проводились следующим образом. В скважину был спущен хвостовик длиной 900 м из НКТ диаметром 73 мм. Затем была установлена заглушка на муфте последней НКТ хвостовика. Далее производились спуско-подъёмные операции (СПО) 10 испытуемых НКТ с применением графитовой смазки. Трубы заворачивались с максимально допустимым по РД 39-136-95 крутящим моментом 1500 Н·м. При каждом соединении (завороте) труб визуально контролировалось оставшееся количество витков резьбы ниппеля над муфтой. Если при свинчивании наблюдалось более 2-х витков над муфтой или резьба ниппеля полностью скрывалась в муфте, то резьбовые элементы этих двух труб после подъёма колонны подвергались контролю резьбовыми калибрами на соответствие требованиям ГОСТ 633-80. Испытуемые трубы были укомплектованы предохранительными пластмассовыми муфтами, которые снимались с ниппеля непосредственно перед заворотом при спуске и надевались после отворота при подъёме.
После первого спуска и через каждые 5 СПО производились гидравлические испытания (ГИ) НКТ давлением 15 МПа с выдержкой 15 минут.
Замер натягов резьб труб и муфт производился при помощи резьбовых калибра-кольца, калибра-пробки и штангенциркуля. Перед каждым измерением резьбы НКТ тщательно очищались от смазки и механических частиц. При несоответствии величины натяга (А и Ат) требованиям ГОСТ 633-80 (0…5,0 мм – по ниппелю; 2,5…7,5 мм – по муфте) НКТ отбраковывались. Схема измерения приведена на рис.1
Рис.1 Схема измерения натяга резьб калибрами
1 – измерительная плоскость резьбового калибра-кольца;
2 – резьбовой калибр- кольцо;
3 – труба;
4 – резьбовой калибр-пробка;
5 – муфта;
6 – измерительная плоскость резьбового калибра-пробки
СПО проводились до тех пор, пока оставались годными более 2-х НКТ.
Статистические результаты проведённых испытаний приведены в таблицах 1, 2, 3, 4.
Комментарии к результатам испытаний комплекта НКТ, изготовленного из трубных заготовок с неупрочнённой резьбой на ниппеле в комплекте с муфтами НМЗ:
1. После 5-й СПО из-за перекоса при свинчивании вышли из строя резьбы на муфте 3-й трубы и ниппеля на 4-й. Поэтому в расчёт по износостойкости эти НКТ не брались.
2. Первая труба была отбракована после 7-й СПО, а последняя после 17-й.
3. Средняя «ходимость» одной НКТ составила 14,9 СПО.
4. Все 8 труб вышли из строя по резьбе муфты.
5. Отмечено значительное отклонение от допустимого натяга на ниппеле 1-й трубы, которая была ввёрнута с лентой «ФУМ» в муфту трубы с заглушкой и вывернута только после окончания испытаний (Ат=-5,1мм).
6. Трубы успешно выдержали 4 ГИ. Падение давления не превысило 3-х атмосфер в течение 15 мин.
Комментарии к результатам испытаний комплекта НКТ, изготовленного из трубных заготовок по технологии НТС-200:
1. После 8-й СПО вышли из строя сразу 4 трубы. У всех оказалась просажена резьба по ниппелю.
2. После 9-й СПО отбраковали ещё две НКТ по той же причине.
3. Износ резьбы ниппеля у отбракованных труб не отмечен. На профиле резьбы видимых повреждений не обнаружено.
4. Отмечено значительное отклонение от допустимого натяга на ниппеле 1-й трубы, которая была ввёрнута с лентой «ФУМ» в муфту трубы с заглушкой и вывернута только после окончания испытаний (Ат=-2,0мм).
5. Трубы успешно выдержали 2 ГИ. Падение давления не превысило 2-х атмосфер в течение 15 мин.
6. По просьбе ЗАО «НТС-Лидер», испытания с эти комплектом труб были прерваны до выяснения причин «преждевременного» выхода из строя труб.
От двух труб из первого комплекта и двух труб из второго были отрезаны образцы, половину из которых увезли с собой на экспертизу специалисты ЗАО «НТС-Лидер». Другую половину образцов передали для исследования в АЦБПО РНО. Результаты анализа материала труб, выполненного в АЦБПО как по химическому составу, так и по механическим свойствам, не выявили отклонений от требований нормативной документации.
Комментарии к результатам испытаний комплекта б/у НКТ, отремонтированного по технологии НТС-200:
1. Испытания с этим комплектом НКТ были проведены по просьбе НГДУ «Альметьевнефть» с целью подтвердить случайность или достоверность результатов предыдущих экспериментов с комплектом трубы, изготовленным по технологии «НТС-200» из трубных заготовок.
2. Первую трубу отбраковали после 3-й СПО, а последнюю после 14-й. На всех НКТ вышла из строя резьба ниппеля.
3. Отмечено значительное отклонение от допустимого натяга на ниппеле 1-й трубы, которая была ввёрнута с лентой «ФУМ» в муфту трубы с заглушкой и вывернута только после окончания испытаний (Ат=-3,0мм).
4. В среднем одна НКТ выдержала 8,7 СПО.
5. Трубы успешно выдержали 3 ГИ. Падение давления не превысило 4-х атмосфер в течение 15 мин.
Комментарии к результатам испытаний комплекта НКТ, изготовленного из трубных заготовок с неупрочнённой резьбой на ниппеле в комплекте с оцинкованными муфтами ЗАО «Компания Темерсо»:
1. Первая труба была отбракована после 10-й СПО по муфте (А=7,8 мм).
2. Ещё одна НКТ была отбракована по муфте после 19-й СПО, другие 5 труб – по ниппелю.
3. После 37-й СПО было решено прекратить испытания. На этот момент годными оставались 3 трубы.
4. В среднем одна НКТ выдержала 27,4 СПО.
5. Падение давления при гидроиспытании после 1-й СПО составило 10 атм за 15 мин. С каждым последующим ГИ этот показатель улучшался. После 20-й СПО падение давления не превысило 1 атм.
Комментарии к результатам испытаний комплекта НКТ, изготовленного из трубных заготовок с неупрочнённой резьбой на ниппеле в комплекте с оцинкованными муфтами НГДУ «Лениногорскнефть»:
1. Первая труба была отбракована после 5-й, а последняя после 14-й СПО.
2. Все трубы вышли из строя по ниппелю.
3. Отмечено значительное отклонение от допустимого натяга на ниппеле 1-й трубы, которая была ввёрнута с лентой «ФУМ» в муфту трубы с заглушкой и вывернута только после окончания испытаний (Ат=-2,2мм).
4. В среднем одна НКТ выдержала 8,6 СПО.
5. Трубы успешно выдержали 3 ГИ. Падение давления не превысило 2-х атмосфер в течение 15 мин.
В испытаниях также должны были участвовать трубы, изготовленные из трубных заготовок с накатанной резьбой на ниппельной части по технологии ООО «ПКТБ-арматурастрой» (г. Пенза) в комплекте с муфтами НМЗ без УЗО. Однако этот комплект НКТ дважды не выдержал гидроиспытание (давление падало до 0) из-за чего был снят с дальнейших испытаний.
Таблица 1
Количество отбракованных НКТ при СПО
№
|
Наименования комплекта НКТ
|
Номер СПО
|
1
|
3
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
14
|
16
|
17
|
19
|
21
|
29
|
36
|
37
|
Кол-во отбракованных НКТ, шт
|
1
|
НКТ из "зелёнки" без доп.обработки
|
0
|
0
|
2*
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2
|
|
|
|
|
|
2
|
НКТ из "зелёнки" по технологии НТС-200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Б/у НКТ по технологии НТС-200
|
0
|
1
|
2
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
НКТ с муфтами "Темерсо"
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
5
|
НКТ с муфтами "ЛН"
|
0
|
0
|
4
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
* - трубы были отбракованы в результате перекоса, допущенного бурильщиками при свинчивании
Таблица 2
Результаты гидроиспытаний НКТ
№
|
Наименование комплекта НКТ
|
Падение давления за 15 мин, кгс/см2
|
1-я СПО
|
5-я СПО
|
10-я СПО
|
15-я СПО
|
20-я СПО
|
25-я СПО
|
30-я СПО
|
35-я СПО
|
1
|
НКТ из "зелёнки" без доп. обработки
|
1
|
3
|
3
|
2
|
|
|
|
|
2
|
НКТ из "зелёнки" по технологии НТС-200
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Б/у НКТ по технологии НТС-200
|
4
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
4
|
НКТ с муфтами "Темерсо"
|
10
|
5
|
3
|
3
|
1
|
1
|
3
|
1
|
5
|
НКТ с муфтами "ЛН"
|
1
|
1
|
2
|
|
|
|
|
|
Примечание: Трубы с накатанной резьбой на ниппеле не выдержали опрессовку и были сняты с испытаний.
Таблица 3
Последовательность и причина отбраковки НКТ
№ трубы
в колонне
|
Наименование показателя
|
НКТ из "зелёнки" без доп. обработки
|
НКТ из "зелёнки" по технологии НТС-200
|
Б/у НКТ по технологии НТС-200
|
НКТ с муфтами "Темерсо"
|
НКТс муфтами "ЛН"
|
1
|
К-во СПО при отбраковке
|
17
|
9
|
14
|
Годная после 37-ми СПО
|
14
|
Причина отбраковки
|
Ат=-5.1, А=7.7
|
Ат=-2.0
|
Ат=-3.0
|
Ат=2.2, А=6.4
|
Ат=-2.2
|
2
|
К-во СПО при отбраковке
|
Годная после 17-ти СПО
|
Годная после 9-ти СПО
|
7
|
Годная после 37-ми СПО
|
5
|
Причина отбраковки
|
Ат=1.2, А=7.1
|
Ат=1.6, А=5.8
|
Ат=9.5 смяты первые 3 витка
|
Ат=4.4, А=5.1
|
Ат=-0.5
|
3
|
К-во СПО при отбраковке
|
5
|
8
|
Годная после 14-ти СПО
|
10
|
Годная после 14-ти СПО
|
Причина отбраковки
|
резьба на муфте смята*
|
Ат=11.2
|
Ат=1.4, А=4.7
|
А=7.8
|
Ат=1.8, А=4.7
|
4
|
К-во СПО при отбраковке
|
5
|
9
|
3
|
29
|
6
|
Причина отбраковки
|
резьба на ниппеле смята*
|
Ат=-0.7
|
Ат=-0.8
|
Ат=-0.1
|
Ат=-0.2
|
5
|
К-во СПО при отбраковке
|
16
|
8
|
7
|
Годная после 37-ми СПО
|
10
|
Причина отбраковки
|
А=7.9
|
Ат=-1.9
|
Ат=-0.2
|
Ат=2.8, А=5.9
|
Ат=5.3
|
6
|
К-во СПО при отбраковке
|
7
|
Годная после 9-ти СПО
|
12
|
36
|
8
|
Причина отбраковки
|
А=8.0
|
Ат=2.4, А=4.3
|
Ат=-0.3
|
Ат=-0.2
|
Ат=6.2
|
7
|
К-во СПО при отбраковке
|
14
|
Годная после 9-ти СПО
|
Годная после 14-ти СПО
|
11
|
5
|
Причина отбраковки
|
А=8.1
|
Ат=1.9, А=5.2
|
Ат=1.6, А=5.0
|
Ат=-0.2
|
Ат=-0.6
|
8
|
К-во СПО при отбраковке
|
17
|
Годная после 9-ти СПО
|
5
|
21
|
Годная после 14-ти СПО
|
Причина отбраковки
|
А=8.1
|
Ат=0, А=5.6
|
Ат=-0.6
|
Ат=-0.1
|
Ат=0.1, А=6.0
|
9
|
К-во СПО при отбраковке
|
14
|
8
|
5
|
19
|
5
|
Причина отбраковки
|
А=10.0
|
Ат=-1.0
|
Ат=-0.5
|
Ат=-0.1
|
Ат=-1.0
|
10
|
К-во СПО при отбраковке
|
Годная после 17-ти СПО
|
8
|
6
|
37
|
5
|
Причина отбраковки
|
Ат=3.7, А=5.2
|
Ат=-1.3
|
Ат=-0.4
|
Ат=-0.1
|
Ат=-1.0
|
Примечание: Значения измерений натягов резьб по калибру приведены в миллиметрах.
Таблица 4
Результаты по износостойкости резьбовых элементов НКТ
№ п/п
|
Характеристика труб
|
К-во СПО
|
К-во НКТ
|
Среднее к-во СПО, выдержавшая одна НКТ
|
Примечание
|
1
|
НКТ, изготовленные из трубных заготовок с неупрочнённой резьбой на ниппеле в комплекте с муфтами НМЗ
|
17
|
4
|
14.9
|
В расчёт не были приняты две трубы, резьбы которых вышли из строя из-за перекоса при свинчивании. Годными остались 2 трубы.
|
16
|
1
|
14
|
2
|
7
|
1
|
2
|
НКТ, изготовленные из трубных заготовок по технологии НТС-200
|
9
|
6
|
8.6
|
Испытания были остановлены после 9-го СПО, когда отбраковали ещё 2 трубы.
|
8
|
4
|
3
|
Бывшие в употреблении НКТ, отремонтированные по технологии НТС-200
|
14
|
3
|
8.7
|
Годными остались 2 трубы.
|
12
|
1
|
7
|
2
|
6
|
1
|
5
|
2
|
3
|
1
|
4
|
НКТ, изготовленные из трубных заготовок с неупрочнённой резьбой на ниппеле в комплекте с оцинкованными муфтами ЗАО "Компания Темерсо"
|
37
|
4
|
27.4
|
Испытания были остановлены после 37-го СПО, когда годными оставались 3 трубы.
|
|